油炉工段上半年个人工作总结

2023-02-02 实习总结 阅读:

6烤炉工段实习总结

烤炉工段实习总结一.学习内容时间:2010.11.14-2010.12.24(W46-W51)详见Training\2010\Songxu\2010 MT.xls 熟悉成型的 ISO 文件、内部规范、各 1 种记录 2 3 烤炉 4 5 6 7 了解烤炉设备 饼干的烘烤工艺 烤炉指标的控制方式 烤炉区裹粉及喷油的工艺流程及控制 烤炉区域的质量、安全关键控制点 实习总结 宋旭 区域班长C:\组织管理\MT二.实习心得1.了解烤炉设备构造以及烤炉区域的危险源 纵向:一线烤炉为混合型烤炉(1 至 5 区为炉管直接燃烧加热,6 至 7 区为热风 循环的间接加热)① 饼干通过网带经过烤炉且位于炉膛的中央。

② 燃烧器位于网带的上部和下部,并提供热量给烤炉,位于炉膛的中间。

③ 热量从燃烧的炉管传给网带、空气进而传给饼干。

④ 烤炉分分为几个区,根据需要设定成不同的温度,使饼干的物理变化和化学 变化在不同的时间和不同的区域发生。 ⑤ 排风机抽走废气、饼干中的水蒸气、以及空气等。

横向:右侧(操作侧)向下依次为: ① 烟囱 ② 风箱 ③ 节气阀 ④ 充气室 ⑤ 节气阀调节开关 ⑥ 煤气管 ⑦ 点火器 ⑧ 空气管 2.了解饼干烘焙原理 烘焙过程: 通过烤炉的热量传导,饼胚大致经过以下三个过程: a 产品定型 b 排出水分 c 形成颜色和风味 : 热量从产品外表通过, 要求产品的品质特性。

热量从烤炉到饼干的传导方式: 表面通常比中间温度高。

通过烤炉的各项调整去获得产品的顶部主要通过对流和辐射加热。

所占比例为 45%, 从火焰、 水蒸气、 热侧壁和表面吸收。

产品的底部主要是受热的网带通过传导加热的。所占比例为 45%。

网带的底部主要通过对流和辐射加热。所占比例为 10% 主要从排风系统 产生。主要指自然对流,而非强制性的对流。

具体烘烤过程:面团经滚轧、成型后形成饼干坯,制成的饼干坯入烘炉后,在高 温作用下,饼干内部所含的水分蒸发,淀粉受热后糊化,膨松剂分解而使饼干体 积增大。面筋受热开始变性凝固,并排除其中的结合水。当温度上升至 80℃时, 饼干坯中面筋全部变形凝固,在面筋中膨松剂也随之分解而产生大量气体,面筋 网络就形成大量细致的气泡, 因而形成多孔性的结构, 最后形成多孔性酥松的饼 干成品。 奥利奥属于酥性饼干,配方中油脂和糖的用量较高(油脂比例为 135/539=25.0% 糖粉的比例为 231/539=42.9%),采用“炉温较高,焙烤时间较短”(与韧性饼干相 对比较而言)的焙烤工艺,在烤炉内基本按照胀发、脱水、定形、上色的顺序进 行。

生坯进炉后胀发和定型阶段需要较高的底火和面火温度,使生坯底部迅速凝 固,防止由于配方中油脂用量较多而饼体发生“油摊”,此后焙烤阶段的底火和面 火温度均可逐步降低,其焙烤温度曲线大体上如下图所示:3.掌握烤炉工段饼干各 理化指标调节 & 操作方法 烤炉是饼干生产前段工序的最后一道, 要监测饼干的所有指标, 包括, 重量, 高度,水分,PH 值,颜色,形状,其中通过烤炉可以调节的有高度,水分,重 量(主要由成型控制,烤炉通过水分对饼干进行重量调节) ,而这些指标通过烤 炉每一个区域的温度以及风门来进行控制。

在奥利奥生产过程中,烤炉工段分为七个区域,1,2,3 区主要进行涨发,3 区主要进行定型,3,4 区主要进行脱水,4,5 区主要进行上色过程。6,7 区为辅 助区域,对饼干的上色有影响。

一区温度较低,约在 200°C 左右,二区温度最高,范围在 240°C 至 250°C 之间,三区温度逐渐降低约为 235°C 左右,四区温度约在 230°C 上下,五区温 度约为 240°C,六区温度约为 210~215°C,七区温度约在 180°C~200°C 间进 行调节。

其中具体数值要依据产品以及成型的车速进行适当调节, 成型车速高时, 烤炉的速度一定因此要对温度适当调高。 其中预热的作用为提高网带的温度,对饼干的水分,底色,厚度都有直接影 响,在其他条件不变的情况下,开启网带预热会降低饼干的水分,加深底色,增 加饼干的厚度,调节后需注意底泡,底色和边饼颜色的变化。

面火主要控制着饼干的涨发和表面起泡,底火与炉温是相互关联的,两者的 配比对饼干的形状起关键作用,一区尤为明显。

风门的作用为排出炉膛内的水蒸气,烤炉的七个区域有七个大的风门,其 中包括红色指针与黑色指针,黑色指针为微调。13 组小风门,其中小风门对大 风门起到辅助作用。风门的作用是它控制着饼干的厚度,水分还有表面的起泡程 度。

总体来说,在其他条件不变的情况下,前区开大风门则饼干厚度降低,前区 温度升高则增加饼干厚度; 后区风门开大则降低饼干的水分,升高后区温度则降 低饼干水分,加深饼干的颜色。

水份的调节: 般情况在三、四区进行操作,特别是三区对水份的影响较大.不过调节后需 注意厚度和颜色的变化. 可利用预热来调整炉网温度,从而来控制水份,调节后需注意底泡,底色和边 饼颜色的变化(一般不适用于软面团) 加减成型总速度(在饼干宽度和厚度允许下进行操作) 水份对 PH 值也有一定的影响,所以在必要时也可通过调节水份来控制 PH 值.(水份高 PH 高,水份底 PH 值变低) 。厚度的调节: 可在二,三区进行操作,如果是较软的面团“胀发”这一过程放在三区比较 好。调节后特别要注意水份的变化 颜色的调节: 一般是在五、六区进行操作,底色也可通过开/关预热来控制颜色。

变形饼: 考虑减慢成型总速度,其次可以通过减慢饼皮进炉时收缩的速度(就是 降低一、二区炉内的温度)调节温度时可能幅度很大(两区的温度约在 50-100 度)。所以对饼干的水份、颜色、厚度影响较大必须在后区补火。特别是三区的 温度一定要高一些,必要时可开预热 饼干弯: 饼干弓起时,可以降低三、四区的面部温度特别是四区的面温,如果有必要 可以把四区的面部炉管关怀几根,六区的底温也要相应加高 饼干向上翘时升高三、四区的面部温度。

4.掌握烤炉工段异常情况处理 在烤炉工段常遇见的异常情况主要有,①停电②停气(压缩空气)③按急停 ④电柜警示灯报警 ① 突然停电情况的处理 a. 关闭总电源和煤气,并关掉 6、7 区的燃气阀开关。

b. 关闭所有风门和观察窗,让炉膛内禁止有外界气体进入。

c. 通知班长和其他工段员工到烤炉集合 d. 推废品缸,准备水以及干粉灭火器。

e. 摇动大炉网带,把炉膛内的饼干摇出,然后倒进废品缸,表面倒水,或 没隔 20cm 撒一层小苏打,防止饼干燃烧,直到完全摇出为止。

f. 把废品缸放在空旷可视的地方,待缸表面温度彻底下降至室温为止。

g. 将饼干运至垃圾房监控 48H。

待电恢复后,进行重新启动。

② 压缩空气突然停止 a. 关闭所有煤气和点火器 b. 关闭所有鼓风机和排风机 c. 关闭所有风门和观察窗 d. 在没有压缩空气的情况下,网带会收缩,无法摇动,要封闭炉膛,禁止 外界空气进入,让产品燃在炉膛内直至燃尽,待炉温降到 100°C 以内才 能关闭烤炉的总电源 e. 如果压缩空气突然存在, 带气压到位 (压力表在 4.5KG 以上) , 炉网撑起, 将烤炉内饼干作废,可重新排空启动(见点炉程序) ,温度到位后可恢复 生产。

f.其中如果正在生产如乐之类的颜色浅的产品, 要对大炉网带用抹布进行清洁 以免影响上色。 ③ 包装工段意外按急停 如果包装工段意外按急停,烤炉往后的帆布会全部停掉,炉口小网带 会翘起,炉网上饼干会掉在废品输送带上 a. 打开废品输送带,让饼干输送到塑格里 b. 通知包装复位,情况严重时要通知成型停车 c. 按顺序打开每块帆布(从后往前打开)就可以进行正常生产了 d. 如果打不开帆布时,帆布并不运转原因很可能是电柜里的控制电源跳 掉)通知 5072 电柜复位既可 e. 最后放在槽车里的饼干一定要防止其燃烧,在表面浇水或每隔 20cm 撒小苏打,然后放在空旷可视的地方待温度降到室温后再送至废品 处。

④ 电柜警示灯报警 如果遇到上述情况则应及时通知维修进行处理三.实习建议1, 如图所示烤炉控制面板上的的排风机应改为鼓风机,以便于新员工的学习。

2, 烤炉知识分享,将烤炉内部构造等知识分享给员工。

3, 建议设置点火失败报警装置 由于三线炉管在启动过程中,点火失败没有报警,如果发现不及时,当泄漏 出的煤气达到一定浓度,可能引发炉膛顶部防爆装置炸开,具有安全隐患。四.下步计划1 2 夹馅/包装 3 4 5 6 熟悉夹馅/包装的 ISO 文件、内部规范、各 种记录 夹馅/包装产能的计算 夹馅/包装人员的标准排布 夹馅/包装及冷却流程 夹馅/包装区域的质量、安全关键控制点 实习总结 宋旭 区域班长

2014年上半年运输工段工作总结

运输工段上半年工作总结1、人员管理方面 作业人员按 37 人/班配置,实行三班配置三班作业模式。其中中 方 9 人,缅方 111,设置 5 个班组,除 4 个正常生产班组外,还设置 1 个维修班。根据工艺所涉及的区域,划分 5 个区段。同时设置缅方 工段长 1 名。

上半年运输工段缅籍员工通过 3 次新员工招聘, 所需岗位基本配 置齐全,人员流动性有减小趋势,情况相对稳定。生产现场缅籍员工 管理逐渐由中方人员管理转变为缅方工段长及缅方班组长进行管理, 采取连带制。生活宿舍管理采取班组长承包制。重点培养缅籍员工骨 干, 采取激励制和严惩制, 对于工作各方面表现优秀的进行申报奖励, 对于消极怠工、纪律懒散、调皮捣乱的进行严惩,迫使其养成良好的 工作和生活习惯。在工段内培养一大批交心缅籍员工,将其由缅甸人 变成自己人,在关键时候维护企业利益,此项工作目前已取得一定效 果。

有计划开展工段职工的培训工作, 除了日常的进厂安全教育培训 外,还编制破碎运输系统设备安全操作、设备点检、气焊作业等专业 的培训教案,并反复进行多次培训,取得良好效果。

2、生产任务完成情况 1 月份完成下矿量 114861t,2 月份完成下矿量 105773t,3 月份 完成下矿量 160185t,4 月份完成下矿量 156120t,5 月份完成下矿量 97510t,6 月份完成下矿量 92037t,上半年完成下矿量总计 726486t (湿矿量) ,干矿量为 508540t,上半年计划干矿量为 669866t,完成 计划量的 75.92%,完成全年计划的 38.53%。上半年平均每小时产能 为 375.6t/h,达到设计值的 102.4%;平均每班产能为 2234.6t,达 到设计值的 102.3%;平均每天产能为 6358t,达到设计值的 96.3%; 最高日产能为 8276t,达到设计值的 125.4%。

未完成下矿任务的主要原因是: (1)甲方原料厂料条不能及时空 出,造成我方 5 月份和 6 月份的有效下矿时间还不足 15 天,造成产 能差距很大; (2)管带机皮带破损严重,经常性的修补皮带,致使有 效下矿缩短; (3)进入缅甸雨季后,矿石湿度增加,粘度增强,致使 下矿过程中,破碎和过渡料斗粘矿严重,要经常性的进行人工清理, 缩短有效作业时间。

3、设备运营管理方面 根据实际情况, 完善设备安全操作规程和设备保养润滑标准, 同 时针对系统重点设备制定了管带机停机“红线”管理规范、胶带运输 机皮带定检记录表、除铁器检查记录表、各作业区域清料管理规范和 管带机拉紧装置操作标准指导书。除了健全管理制度外,还加强对设 备要害部位进行检查, 要求管带机皮带及普通皮带机皮带每月进行一 次大的检查,日常检查每班一次;管带机 1#柱的托辊,每小时必须 检查一次;加强皮带机滚筒轴承的监控。利用生产间隙,常态化的修 补管带机皮带和堆焊破碎机辊齿,优化破碎机梳齿板的结构,延长其 使用寿命。严格执行设备保养润滑标准,采用设备保养部位贴纸条的 方式,提醒设备保养时间和周期。 上半年发生两起重大设备事故,都属于管带机皮带撕裂。2 月份 管带机皮带纵向撕裂 63m,3 月份管带机皮带纵向撕裂 7.2m,两次皮 带撕裂主要原因是由于破碎机辊齿破损严重, 导致大于 300mm 的块矿 进入管带机被卡死而造成皮带撕裂, 次要原因是现场作业人员责任心 不强,监控设备不认真,致使事故扩大。

4、安全生产工作 上半年发生 3 起安全事故,1 月份槽型皮带缅籍员工在清理滚筒 表面粘料时,不慎将工具卷入滚筒与皮带之间,造成本人胸部被拍磨 伤;2 月份破碎车间缅籍员工在清理给料机底部散料时,不慎头部被 挤压,造成头皮被刮伤;4 月份缅籍员工在气割作业时, 乙炔管脱落, 造成本人被烧伤。三起事故都属于严重违规违章,针对所发生的安全 事故,工段及时进行处理,同时针对造成事故的隐患,制定了运输工 段清料规范,消除了造成事故的隐患,还专门对气焊、电动葫芦操作 等进行专项培训和指定专人作业。

5、目前存在的问题 1)甲方原料厂料条不能及时空出,造成我方不能及时组织生产; 2)管带机皮带破损点较多,维修量大; 3)破碎机齿板及梳齿板磨损严重,需要不定期进行补焊及更换; 4)破碎锤在雨季使用频率过高,致使设备钎杆等部件磨损严重; 5)现场技改所需的材料短缺,所提材料计划需要尽快进场,如 20mm 和 30mm 的耐磨钢板等; 6)去年三季度、四季度的备品备件采购需要尽快进场,部分备 件出现短缺,如 133*1400mm 的螺旋托辊已无备件。

6、下半年工作计划 1)积极配合甲方做好矿石运输系统的设备技改,以增加设备产 能; 2)加强缅籍员工良好的工作和生活习惯培养,增强其爱岗敬业 的精神,逐渐实现缅籍员工成为工段生产管理的技术骨干,同时加快 用工属地化的进度; 3)发挥主观能动性,通过自身的小改造解决矿石运输系统的工 艺缺陷; 4)总结雨季生产的经验并付诸于实践,增加雨季生产的产能; 5)逐步完善工段相关管理制度,不断提升工段管理水平; 6)按照计划要求,尽量消除主管原因的影响,完成生产任务。

机修工段年终工作总结(多篇范文)

机修工段年终工作总结 XX 年机修工段年终工作总结及 XX 年工作安排 一、XX 年工作总结 XX 年即将过去,回顾这一年来,辅修车间机修工段在公司、车间 的正确领导下,认真贯彻执行公司及车间下达的各项生产经营目标, 通过全体职工的不懈努力,顺利地完成各类加工件累计 16550 件(截止 XX 年 11 月 15 号),阳极导杆 修焊 6016 根,其中制作高纯铝新导杆 585 根。始终做好服务后勤 兵,保障了各车间的正常运行。现将这一年来的主要工作总结如下: (一) 强化管理,确保安全文明生产 “安全第一”是企业生产的基础,是我们做好各项工作的前提条 件,我们工段现有职工 57 人,主要担负着铝业公司各类工件制作加工 和机械设备的维护工作,工作作业点多面广,各工种交叉作业,安全 生产对我们工段尤为重要。为此,工段逢会必讲安全,广泛宣传安全 生产的重要性,时时提醒和督促班组必须重视安全,使安全警钟长 鸣,并制定了工段安全责任制。今年 1 月,机修工段和各班组共同签 定了《XX 年度机修工段各班组安全生产责任承包书》。旨在增强职工 的安全感,加强工作责任心,杜绝麻痹大意和侥幸心理。今年 4 月在 辅修车间的领导下机修、炉修两个工段组织了联合消防演习,我工段 职工踊跃报名、积极参加。通过此次演习进一步加强了工段职工的消 防安全责任意识,同时增强各工段之间面对火灾等突发事件的联合协 第 1 页 共 17 页 作及应变能力。工段还多次组织职工进行安全知识培训和国内重大安 全事故案例分析讨论和总结活动。鼓励大家通过学习,积极结合各自 工种的实际情况,仔细查找身边的安全隐患和危险源,将安全隐患扼 杀在萌芽状态,从而杜绝安全事故的发生。同时我们也积极参加了公 司“安康杯”活动及“安全劳动竞赛”活动。并将活动内容全部落实 到班组,真抓实干地把安全工作放在一切工作的首位。

(二)克服困难,重视科技进步,促进生产任务的全面完成。

XX 年,阳极导杆经过长期使用,部分导杆钢爪出现变细,不齐, 爆炸块断裂等现象,修复量增加,影响着生产的周转,且高纯铝车间 又整改投产。机修工段导杆班除满足日常维修的同时,加紧为高纯铝 车间制作新导杆 585 根,以确保兄弟单位的生产需要。

今年三月份以来,公司实行大辅修,大维护。为响应公司“降低 成本,节能降耗”的号召,辅修车间主动请缨在保证正常的计划生产 外承担了部分外协加工任务,如:打壳气缸锤头修复、气缸调节支架 制作、气缸横担维修等加工件共计 2442 件,此举为公司大大节省了加 工费用,降低了生产成本。

今年 10 月 13 日由于全球经济减速,国内电解铝供过于求,电解 铝生产经营面临巨大压力。为积极应对复杂的经营形势,减少亏损, 公司研究决定对五万吨电解槽停产,要求我工段在 10 月 25 日制作并 安装完停槽母线。工段接到任务立即合理部署,打破工种界限,成立 四个工作小组,安排骨干力量担任各小组组长。大家分工协作,团结 第 2 页 共 17 页 一致,每天连续工作 10 个小时以上奋战在各自的工作岗位上。十几天 下来,疲惫的身影总显现在每个职工的身上,但没有一个人要求一天 的休息,大家的努力终于在 10 月 22 日得到了回报。我们提前三天圆 满完成了停槽母线的制作和安装任务,减少了公司的损失,得到公司 领导的一致好评。

(二) 以提高职工的素质为目标,抓好职工教育工作。

培养一支德才兼备的职工队伍一直是机修工段工作的重点之一。

为此,工段始终将职工培训工作放在首位,长抓不懈。早在年初,工 段就制定全年的职工培训计

油炉工段上半年个人工作总结

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